8月22日12點55分,重慶頁巖氣勘探開發(fā)有限公司(簡稱:重頁司)足201H21平臺壓裂作業(yè)現(xiàn)場,隨著全場壓裂撬的轟鳴聲停止,貝肯能源承擔的該平臺189段深層頁巖氣壓裂施工作業(yè)圓滿完工。此次項目安全、高質量、高效率的交付,得到了業(yè)主方的高度認可。

在92天的施工中,公司在業(yè)主方的科學指導下,實現(xiàn)全程2.36段/天的平均壓裂作業(yè)時效,并在該平臺創(chuàng)造了南半支三口井平均壓裂時效2.61段/天的重頁司新紀錄。其中,日最高壓裂4段,日最高液量1.2萬方。
成績的背后,是貝肯能源40多名現(xiàn)場作業(yè)人員無懼高溫高壓等作業(yè)風險挑戰(zhàn),以貝肯人的鋼鐵意志,科學組織、高效協(xié)作、持續(xù)創(chuàng)新,攻克一個又一個現(xiàn)場難題。
凌晨四點的足201H21平臺
今年7-8月,川渝地區(qū)出現(xiàn)了持續(xù)性的極端高溫天氣,平均氣溫屢次突破40度,而地處重慶大足區(qū)的足201H21平臺在施工過程中,人員和設備都面臨著來自高溫的“烤驗”。

為應對連續(xù)性的高溫,保證項目的高效推進,公司在該平臺的施工過程中,首次采用了兩班倒的作業(yè)方式。“我們的早班每天凌晨四點起床,五點左右就開始開壓,是整個重頁司啟泵最早的平臺。”項目經理周斌說。
面對高溫天氣,作業(yè)人員可以通過避開高溫時段施工或輪休等方式降低中暑風險,但長期處于室外的設備在高溫環(huán)境下如何不“發(fā)燒”,又成了一大難題。

“設備廠家給混砂撬、變頻器的工作環(huán)境溫度有一個標定,設備周圍的溫度如果超過40度,每超過3度,就要降容3%。”壓裂一隊電氣工程師王鵬程解釋說。
據(jù)了解,在施工作業(yè)期間,壓裂設備持續(xù)的散熱使得周圍環(huán)境溫度最高達到了50多度,設備一降容,就會影響作業(yè)時效。
面對難題,王鵬程想到了類似退燒貼的降溫方法,給關鍵設備進行“物理降溫”。經過多次現(xiàn)場實驗,他們終于找到了最優(yōu)的降溫解決方案。

他們購置了幾萬元的冰塊,給混砂撬物理降溫,利用噴淋系統(tǒng)給變頻器降溫,保證了高溫環(huán)境下設備不“降級”。
創(chuàng)新與綠色,為壓裂作業(yè)提質增效
解決了高溫的問題后,高效率施工是業(yè)主方最關注的問題。據(jù)了解,該平臺設計用液強度45方/米、加砂強度4.5噸/米,用液量也高達3400方/段。
特別是較高的加砂強度,對設備的運行效率是一個很大的考驗。為此,公司對輸砂器進行了智能化改造,改造后的智能輸砂器的上砂速度從以前的1.5噸/分鐘提升到了3噸/分鐘,保證了該平臺全程189段作業(yè)“零丟段”的目標。
綠色施工也是油氣開發(fā)的“必答題”。由于施工期間適逢夏季用電高峰時段,網電負荷較重,公司在業(yè)主方的主導下,部署了川渝地區(qū)最大規(guī)模的頁巖氣發(fā)電機組,創(chuàng)新形成了以網電、天然氣發(fā)電為主,以柴驅為輔的低碳環(huán)保混合動力模式。
“我們以往的氣源是采用的LNG槽車運輸?shù)浆F(xiàn)場的方式,而業(yè)主方這次創(chuàng)新采用了從鄰井井口氣經過凈化處理后直接管輸至我們作業(yè)現(xiàn)場的方式,這種方式更便捷,氣源也更穩(wěn)定。”壓裂一隊隊長邱超表示。

相較于柴油發(fā)電,該撬裝式天然氣發(fā)電機組采用稀薄燃燒、電控混合和數(shù)字點火等技術,噪音降低30%、碳排放減少30%,幾乎不排放二氧化硫和粉塵,而且平均發(fā)電效率達到了3.23千瓦時/立方米,在大幅降低成本的同時,實現(xiàn)了清潔能源的綠色開發(fā)。
后記:
成績屬于過去,奮斗贏得未來。
在未來的征程中,貝肯能源將繼續(xù)秉承“客戶至上、長期主義、合作共贏”的經營價值觀,永葆貝肯人“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻”的精神底色,以艱苦奮斗為船,以創(chuàng)新突破為帆,持續(xù)為客戶安全高質高效交付每一個精品項